范文一:桩基检测报告模板
报告编号:
检 测 报 告
JJJL/D01
工程名称:济宁市第一人民医院高新区分院一期Ⅰ段工程
—病房楼
样品名称:灌注桩 检测项目:单桩竖向抗拔静载试验 抽样基数:3根 检测数量:单桩竖向抗拔静载试验3组
济南鲁建工程质量检测有限公司
2012年4月1日
注 意 事 项
1、 检测报告无济南鲁建工程质量检测有限公司“资质专用
章及计量认证章”无效。
2、 检测报告无主检、审核、批准人签字无效或同等标识无效。 3、 当检测项目和数量不符合规范要求及主管部门规定时,
该报告仅对被测点负责,不做为竣工验收资料。
4、 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向
本单位提出。
检测单位:济南鲁建工程质量检测有限公司 资质证号:鲁建检字第01014号 计量认证:2009150291M
单位地址:济南市高新区新宇北路1号新东方花园9-2-1101 邮政编码:250100 电 话:15726143636 传 真:0531-88601060
检 测 报 告
批准: 审核: 主检:
一、工程概况
受青建集团股份公司委托,济南鲁建工程质量检测有限公司为其在建的济宁市第一人民医院高新区分院一期Ⅰ段工程—病房楼的灌注桩进行了单桩竖向抗拔静载试验。该工程由济宁市建筑设计研究院设计,框架剪力墙结构,16层,基础采用钻孔灌注混凝土桩,桩长30m,桩径800mm,混凝土强度C40。单桩竖向抗拔承载力极限值 KN,桩基施工任务由 公司承建,施工日期于 年 月 日完成。
外业检测工作于 年 月 日开始至 年 月 日完成。共进行单桩竖向抗拔静载试验3组,用以确定单桩竖向抗拔承载力是否满足设计要求。
二、工程地质概况
场地内由 进行了工程地质详堪,其地层情况揭示如下:
三、检测系统简介
1、实验设备:抗拔桩 根,油泵 台。 7.5m钢梁1根 编号:
加荷系统:千斤顶 台( 吨) 编号: 压力表(0-100Mpa)1套 编号: 百分表(0-30mm)2套 编号: 2、工作流程
单桩竖向抗拔静载试验:凿平桩顶→安装油压千斤顶→安放钢梁→锚桩焊接→安装检测仪表→现场测试→整理检测资料→评定检测结果→签发检测报告
四、单桩竖向抗拔静载试验方法
1、试验目的:采用接近于竖向抗拔桩的实际工作条件,确定单桩竖向抗拔承载力,对工程桩的承载力进行评价。
2、试验加载方式:采用慢速维持荷载法,即逐级加荷,每级荷载达到相对稳定后,即可加下一级荷载。加荷完毕后,分级卸荷至零。
3、加载分级:每级加载为预估极限荷载的1/10-1/15,第一级按2倍分级荷载加荷。
4、沉降观测:每级加荷后间隔5、10min后各测读一次,以后每隔15min测读一次,累计1h后,每隔30min测读一次,直至沉降达到相对稳定。将每次测度值记录试验记录表。
5、沉降相对稳定标准:当每小时沉降不超过0.1mm,并连续出现两次(由1.5h连续三次观测值计算),认为达到相对稳定,可加下一级荷载。
6、卸载与卸载沉降观测:每级卸载值为每级加载值的2倍。每级卸载后,每间隔15min测读一次残余沉降,测读2次后,每隔30min再测度一次,即卸下一级荷载,至全部卸载后,隔3h再测度一次。 五、检测结论综述
1、单桩竖向抗拔静载试验情况简介
其U-△曲线、△-lgt曲线、△-lgU曲线见附图 2、试桩承载力分析
试桩S1加荷至 KN,抗拔趋于稳定,已达到设计要求的最大加载量,终止加荷,最终累计上拔量为 mm。其U-△曲线变化平缓,无明显的拐点出现;△-lgt曲线尾部无上弯现象;△-lgU曲线变化正常,尾部未出现竖直线段。综合分析可知,终极荷载下该试桩未破坏,据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,J256-2003第5.4.2条规定,取 KN为单桩竖向抗拔极限承载力值。
试桩S2加荷至 KN,抗拔趋于稳定,已达到设计要求的最大加载量,终止加荷,最终累计上拔量为 mm。其U-△曲线变化平缓,无明显的拐点出现;△-lgt曲线尾部无上弯现象;△-lgU曲线变化正常,尾部未出现竖直线段。综合分析可知,终极荷载下该试桩未破坏,据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,J256-2003第5.4.2条规定,取 KN为单桩竖向抗拔极限承载力值。
试桩S3加荷至 KN,抗拔量出现陡升(桩头混凝土已开裂),已达到极限状态,终止加荷。其U-△曲线变化陡升,有明显的拐点出现;△-lgt曲线尾部有上弯现象;△-lgU曲线明显变陡,尾部出现竖直线段。综合分析可知,终极荷载下该试桩已破坏,据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,J256-2003第5.4.2条规定,取最终加载值的前一级荷载 KN为单桩竖向抗拔极限承载力值。
综述,因3组试桩测试结果极差未超过其平均值的30%,根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)(J256-2003)第5.3.3和5.4.3条规定取其平均值为单桩竖向抗拔极限承载力统计值,即 KN。
单桩竖向抗拔静载试验汇总表
工程名称:济宁市第一人民医院高新区分院一期 试验桩号:S1
Ⅰ段工程—病房楼
测试日期: 桩长:26m 桩径:800mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表
工程名称:济宁市第一人民医院高新区分院一期 试验桩号:S2
Ⅰ段工程—病房楼
测试日期: 桩长:26m 桩径:800mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表
工程名称:济宁市第一人民医院高新区分院一期 试验桩号:S3
Ⅰ段工程—病房楼
测试日期: 桩长:26m 桩径:800mm
济南鲁建工程质量检测有限公司
试验委托任务书
工程名称: 工程地点: 建设单位: 委托单位:被委托方:济南鲁建工程质量检测有限公司
监理单位: 设计单位: (桩基/地基)施工单位: 勘察单位: 结构形式: 楼 层 成桩(垫层)时间: 检测内容: 桩(地)类型: 桩长:(m) 桩径:(mm) 砼强度: 总桩数: 测试桩数: 抽测比例: 复合地基置换率: 垫层施工面积: 单桩、复合地基、垫层设计承载力特征值(极限值): 完成检测后委托方负责人签字(注明完成时间): 委托方(签章): 联系电话: 委托时间:
范文二:桩基检测述职报告
桩基检测述职报告
一年的时间很快过去了,在项目领导的关心与带领下试验室正常有序的完成监理以及业主要求的各项试验检测工作。在工作中我们全面系统的了解以往的情况,明确哪些是应该做的,哪些是应该纠正和避免的,从成功中吸取经验,从失败中吸取教训,不断更新工作思想,以便更好的开展工作。工程试验检测是公路工程施工技术管理中的一个重要组成部分,同时也是公路工程施工质量控制和竣工验收评定工作中不可缺少的一个主要环节。工程对质量要求越高,我们试验任务就越重。在过去的2014年里,我就试验室的工作情况,向大家述职,敬请大家评议:
一、2014年工作回顾
XXXXX项目试验室分两大部分,一部分为路面试验组,一部分为路基桥涵组。两大部分按监理及规范规定现已顺利完成对施工原材的检测有:沥青混凝土原材碎石、水泥混凝土原材碎石、及水稳碎石、河砂、水泥、沥青、钢材、及相应资料整理。并对需要外委的钢绞线、施工水质及碎石材料的个别指标进行了国家试验室外委试验。成品料检测有:填土土方、水泥稳定碎石基层底基层、沥青混合料基层、水泥混凝土的检测工作。提交并得到监理批复的配比有水泥稳定碎石基层底基层、沥青面层AC-13,沥青基层AC-20\ATB-25,水泥混凝土C20、C25、C30、C35、C40、C50及砂浆M7.5、M10。共计11项。
与监理、XX、以及第三方测桩公司共同对XXX铁路桥、XXX互通、
XXX铁路桥及XXX互通和XXX小桥已完成的150根桩基进行了完整性检测。并将存在的质量问题已报告形式递交与项目主管领导。严格监督对后期施工的混凝土工程、项目混凝土拌合站及各施工队按要求配比进行拌合使用。经常深入施工现场,监督检查工程质量,配合监理及业主对现场试验的检测工作。
当然我们是企业,是企业就得有利润就得考虑成本,试验室紧紧有常规的试验检测是远远不够的,还必须站在更高层次去为项目为公司节省成本。中期我与监理沟通并征得项目领导同意,在保证工程质量的前提下,使用平均2%的回收分替代水泥填料铺筑的约4万多吨ATB-25\AC-20成品料共节省人民币约76万。控制使用平均2.7%低于设计要求3%的水泥剂量控制施工水稳基层及底基层,约节约水泥987吨,节省成本约人民币93万。使用30%粉煤灰替代水泥作为水泥混凝土胶凝材料,折算后节省人民币约为59万。总和节省成本约人民币228万。
XXX项目试验室仪器分国内和国外购买两部分,仪器共计76件,因国外试验物资严重缺乏,国内不好发货及仪器售后无法保证,且当地工人难以熟练操作等原因。设中方专人对仪器进行日常的维护与保养,及时修理小问题。避免因仪器原因造成正常试验无法开展而影响正常的施工。并定期对试验仪器进行标定,顺利取得监理及业主的认定。积极配合监理、业主対试验室的检查并顺利通过。
试验室现有中方人员3名,当地员工13名,当地员工占试验室
总人数的81%,所以管理好当地员工使当地员工发挥最大作用十分重要。上半年当地试验员只实行上下班签到制度,造成一些员工迟到早退无故旷工等违纪行为,对正常的试验检测造成严重影响。下半年通过对所有当地试验员进行严格上下班签到考勤卡领放工作制度,做到人到卡在,人走卡带。员工的出勤率明显提升,几乎没有无故旷工及迟到早退现象。此制度将一直实行下去。
二、2014年工作中存在的不足
总结(来自:WWw.HnnscY.com 博文 学习 网:桩基检测述职报告)一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足,比如水泥混凝土质量控制还不够稳定,当地员工的管理还有待提升,英语开会水平还不够熟练,这些已制定详细计划并在今后的工作中加以改进提升。
三、2015年的工作思路
首先、为开年大干AC-13沥青面层优化调整好配比,配合工程部顺利安全的铺筑完II-2\IV线所有面层沥青混合料。其次为大干桥梁施工控制更精确的水泥混凝土成品料。并配合项目其他部门及监理、XX完成2015年项目的竣工收尾工作,完成竣工资料的编制。
其次、严格执行试验室工作办法,遵守项目管理制度,强化质量意识,严格管理现场质量控制。进一步明确试验室工作职责,明确分工。
继续组织当地员工学习试验检测技术,提高个人综合工作能力,
以便更好的发挥当地员工开展试验工作,最大范围的节省成本。
四、廉洁自律
严格遵守中国共产党员廉洁准则,自觉遵守廉洁自律各项规定,廉洁自律做好表率。从未报销不合理的费用,从不参与赌博活动,没有为本人谋取不正当的利益,没有违反规定操办任何事情,没有违反行业规定。
以上是我的述职述廉报告,请领导和同事批评指正。
述职人:XXX
日期:XXXXXXX
桩基检测述职报告篇二:施工员述职报告
述职报告
一、履行个人职责
1、认真贯彻执行国家、行业、部局有关技术政策和技术标准,负责组织实施国家、行业技术规范、质量标准在工程上的应用,全面负责项目技术工作和技术管理工作。
2、组织技术人员认真审核设计文件、施工图纸及进行现场调查,提出设计文件审核记录和现场调查报告,报送有关单位。
3、主持编制施工组织设计或施工方案,全面落实公司有关程序文件在项目上的应用。
4、负责项目部技术性文件和资料的管理,确保有效版本的文件在各有关场所的应用,负责督促技术人员对施工项目技术资料的收集、归档。
5、认真组织编制项目责任成本、质量策划、安全资料和工程技术总结。
6、组织施工技术交底,参加工程的评定,参加竣工验收。
7、督促专业技术人员及时做好设计变更有关资料的收集,编制竣工文件。
8、负责新进员工的技术培训工作。
9、完成领导交办的其它工作。
二、日常工作
1、在施工前读懂图纸,查漏补遗,做好图纸会审。
2、编制所辖工程《技术交底单》,对施工班组进行现场技术交底,内容包括:桩型桩长的要求、压桩力的最大值、进度要求、安全措施,分工配合,交待桩机人员与监理的沟通。
3、现场放样,填写工程施工记录及报验单等工程资料,报现场监理工程师签认。
4、发现、解决施工现场出现的各种问题,对不能解决的问题要及时向项目经理反映。
5、对工程项目的质量、安全、进度、文明施工进行现场的检查、监督、记录;并就现场发现的问题及时汇报项目部,并提出相应的整改建议方案。并监督及时纠正。
6、填写工程施工日志、做好各种工程资料。
7、工程完工后准备竣工资料。以备验收交档。
以上职责、日常工作约束自己,先后完成了以下项目:西大门
试桩工程,汉口北华中企业城研发中心1#楼,新长江滨法城市花园,机场路小学,汉口北华中企业城研发中心2#、3#楼,青山区东兴洲片区还建房项目H-5地块。
三、加强学习,提高现场工程管理水平
不断学习新知识,提高自身的业务水平,虽然咱们搞桩基工程,但是涉及到上部、机械设备的知识也要有所了解,便于与监理、甲方的沟通。业余时间上网浏览一些最新的工程软件,便于日常的施工,
与同行业人员多沟通,类似相关软件,大家互补。
四、尽心履职,全心全意当好公司的一员
作为技术部的一员,,只有承担责任、带头工作的义务。在平时的工作中,对领导交办的工作,从不讨价还价,保质保量完成;对自己分内的工作也能积极对待,努力完成。在同办公室其他几位同事的工作协调上,做到真诚相待,互帮互学。
五、不足之处
各项目开工后,控制点的复测一定要做到心中有底,因为控制点一错造成的工程损失太大了,类似于新长江开工时,有20根桩标高高出1.2米,造成了桩长的浪费,对此向公司道歉。
最后,我想说的是,我需要做到的就是成为一个尽责的员工。
工程施工员个人述职报告
在2011年里,我工区xx广场站已经相继完成连续墙、冠梁、支撑梁、铺盖体系、端头加固、多次交通导改等诸多工序。在2012
年新的一年里将会迎来基坑开挖、钢支撑架设、综合接地、主体结构施工、临时铺盖板拆除、附属结构施工等新的工序。无论对于工区还是个人而言都将面临新的压力和挑战! 对此,我订立了2012年个人工作计划,以便使我个人能在新的一年里有更大的进步和成绩。
一、工序管理
1、人员安排:由于新的工序开始及增加,技术人员需要加强,以保证整个工区各种工作能够安全高效兼管到位(包括库管员、电工、普工等各个岗位工作人员)。
2、2012年2月至5月基坑开挖阶段,目前是基坑初开挖期人员、机械设备、应急物资都基本到位,按照基坑开挖方案有条不紊进行施工中。这个阶段至关重要,前期基坑的开挖位置、开挖方向决定了后续的施工,我工区严格按照方案执行,并及时向领导汇报现场的各种情况。接下来在基坑开挖施工高潮阶段,多台挖机相互配合,我们将努力保证各个开挖面的安全、快速的前进,并及时架设钢支撑、处理鼓包和侵线的连续墙。在基坑开挖见底后,做好首段验收工作,以保证主体施工前的准备工作。
3、2012年6月至10月主体结构施工,本阶段是本年的重点,更是整个车站施工的重中之重,前期的各个工作都是为了主体结构施工而展开的,所以在这个阶段我工区更需要加强各个环节的管理,例如综合接地、大队伍的管理(人数多)、多处大范围的预留孔洞、大方量砼浇筑、大面积钢筋绑扎、大范围脚手架和模板
的搭设,以及多层次高频率的吊装作业,特别是在铺盖区的施工,这就需要我们技术人员要把各个工作面盯住、盯死,学习梁溪大桥站的各种成功经验,把梁溪大桥站的各种失误之处引以为戒,并对半铺盖区和全铺盖区的施工积极进行创新,以保证xx广场站主体结构施工的安全、快速、高质量的完成。把xx广场站铸造成精品工程。
4、2012年10月至12月为车站回填土、盖板拆除、附属结构施工阶段。本阶段主要是完善整个车站的施工,并对道路进行恢复,主要难点就是交通导改,场地的合理规划,安全、高效的控制。
二、技术管理
1、认真审核图纸,确保基坑开挖的深度、砼围檩的位置、钢支撑的间距、格构柱的加固,组织大家学习研究车站的主体结构施工图、建筑图,认真的进行核量,并指定专人进行专项管理(钢筋、砼)。
2、认真做各个工序、各个工作面的技术交底和安全技术交底,并请工程部领导审核,然后让每名技术人员了解其负责的工作面,加强对协作队伍的管理,从而使现场的每一名工人,知道其工作内容、要求、安全注意事项。技术问题做到预控在先,交底在前,为工程的施工质量,安全、进度奠定基础
3、认真开好现场交班会,对当天的工作进行总结、对明天的工作进行安排,确保各个工作面的衔接。要求技术人员和协作队工班长必须参加交班会,要求他们在和下一班组交班时必须要在现
场进行交接,并对工作面的各种不稳定因素要特别说明。
三、现场管理
1、工程质量、安全控制:按施工规范和设计要求检查各开挖面的标高、钢支撑间距、钢筋绑扎、模板的安拆、砼成型养护、脚手架搭设等情况,都要落实到人,各工序、工作面都有技术人员盯看。在
桩基检测述职报告篇三:施工员述职报告
述
职
报
告
述职人:xxx
西北现代医药物流中心二期项目
二O一六年十二月十三日
各位领导、各位同事,大家好~
我叫xxx于2016年8月入职陕建工程一部第三项目部,在西北现代医药物流中心二期项目中任职施工员。8月份为迎接甲方的工程奠基仪式,对场地进行了机械平整,现场内原有垃圾集中堆放,所有区域进行了绿网覆盖,奠基仪式完后及时的和甲方、监理对奠基仪式前后产生的额外机械工程量、垃圾方量进行了现场签字确认。9月21日立体库桩基施工开始,我被领导安排负责桩基分包单位的管理工作,我对桩基施工过程中的每次放线点进行
监督管理,对钻机成孔、夯机成桩过程是否规范施工进行时时检查,对不符合施工质量要求的施工行为及时的制止并督促改正,10月19日立体库桩基施工全部完成。11月分拣车间1轴—8轴之间土方内倒,我和于子龙被领导安排负责土方开挖过程中的标高测量工作,11月19日汇同监理、项目部人员对钢结构安装队伍进行实地考察,并提交详细的调研报告。经过这5个月的施工工作和学习,我总结了以下四个方面:
一、要求严格:我个人理解就是在整个施工过程中对自己对他人要求严格。施工就是把图纸上的东西在实际中制作出来,它的每一步都是循序渐进、环环紧扣的,也许你的每一个不小心都有可能造成返工的后果,致使下一步工序无法及时进行。所以首先我们要对自己严格要求,用合格的标准来衡量自己的每一个行为动作和语言,只有自己合格了才能要求别人。施工过程中不仅要对自己严格要求还要对他人和分包单位严格要求,不要心慈面软碍于情面,该怎么样就怎么样,不规范的施工行为就要及时阻止及时纠正。
二、勤于沟通:施工过程是一个多方协作的团队过程,在这个过程中每个人对待同一工作的认识肯定有不一样的看法和思路,那么只能通过多方面多次数的沟通,让别人理解你的意图和你要清楚别人的想法,这样才能优中选优,为这项工作找到一个更加经济实惠、更加节省工期的施工办法。
三、及时细致:设计图纸总是存在或多或少的设计缺陷和不足,
如果我们在审图阶段和实际施工过程发现问题,要及时的将问题细致的报告监理和甲方。如果在施工过程中需要变更时,要及时的将变更内容以书面形式呈报监理,变更内容最好图文并茂,并要对实际已经发生的变更内容要留有监理参与的影像资料。
四、时时学习:施工技术、信息发展日新月异,我只有不停的去学习充电,,平时工作中积极与同行业人员交流取长补短,以此来提高自身业务水平,从而满足更高层次的施工管理需要。
原来我一直在私企工作,更多的注重的是资金成本的节省,对施工质量把控不太严格。自从我入职陕建的这段时间来,接触到了陕建的规范化施工管理模式,深刻的认识到:无论什么工作,我们只有在自身上做到规范化、精细化管理,一切按照施工规范来要求和管理,才能做出来无可挑剔的工程。
各位领导以上是我的述职报告。
范文三:桩基检测述职报告
桩基检测述职报告
篇一:建设局质监站桩基检测部主任述职报告
建设局质监站桩基检测部主任述职报告
一、本人工作概况
XX年以来,本人负责桩基检测部的工作期间,主要的工作任务:
(一)负责检测报告的资料审查及现场质量检测工作,检测发现桩基础质量问题时,组织检测人员及时进行分析判断,若发现检测资料有少许凝问,及时到现场进行复查,确保检测结果准确可靠。
(二)负责桩基检测部人员的工作协调,桩基检测工作主要是动测和静载试验,许多较大的建设项目,一般检测工作量大,要求检测时间周期短。做好人员的安排和仪器设备合理调配使用,组人员突击完成重点建设项目。如亚动村拆迁安置区,同时四个标段开工,个个都要抢时间赶进度。通过对每个标段
的施工进度的了解,拟定检测方案,依据施工进度要求重点突击,各检测方法同时跟进,各施工标段同时进行检测。检测与施工单位加强互动联系,保证了正常的施工进度。
(三)负责建筑工程质量事故的处理工作,桩基质量主要是桩身成桩质量,如断桩,桩尖破碎;断裂,水平断裂,焊接口脱裂;桩底沉渣过厚等,承载力方面,造成单桩承载力低的原因,主要是持力层差,桩底沉渣过厚,桩身破坏等。在质量事故分析`处理会上,必须检测成果资料的特征判断可能造成质量事故的原因,有利于拟定合理的处理方案及制定更好的施工方法,保证后期建筑的施工质量。
由于有全体员工同心协力,几年来工作开展很顺利,发现了不少桩基础隐蔽的质量问题,并及时对桩基础进行了加固和补强处理,消除了基础工程质量隐患,为建筑物的安全提供了保障。
二、桩基检测部的基本情况
桩基检测部现有检测人员13 人,高、低应变检测有2个小组,静载试验检测3个小组,一天可同时进行6根桩
试验。现有高级工程师3人,工程师1
人,技术人员7人。除2人是今年新招进人员外,所以人员都具有相应的上岗证。年完成产值达2千万元以上。
开展检测项目有:高应变桩基质量检测、低应变桩基质量检测、单桩竖向承载力抗压试验、单桩承载力抗拔试验、地基压板载荷试验。最大载荷试验能力5000kn。
三、未来桩基部发展
检测方法齐全,检测技术和仪器设备最先进,但检测试验人员少而精的目标。
桩基质量的方法目前主要是动测和静载试验两种方法,将来要计划开展钻芯法基桩质量检测,跨孔声波法质量检测,井孔电视成像象法检测,支护墙锚杆的抗拨试验。
在静载试验方法,计划全部使用全动读数,实行远程监控和试验数据的采集,减少人员计数误差,彻底杜绝了人为因素的干扰。保证了试验数据的可靠性。
四、目前的工作重点
(一)要重点培养和储备进人才,
要求每个检测人员一定要求有良好思想品德,良好的职道德,熟练的检测试验技术,有很强的独立工作能力。
(二)加强内部管理,在人员管理上,依据每个人的工作能力特点,安排最合适岗位上发挥最大工作效率。加强人的技术培训与思想教育,使人人都认识到工作责任心和工作信心的重要性。改变一人一岗长久不变的现况,做到人人轮岗,提高的个人的综合工作能力。在仪器设备管理上,要专人负责管理和维护,保证仪器工作性能最隹状态,了解市场信息,掌握最新、最先进的检测技术动态。
篇二:试验检测行业述职报告(新)
年 终 述 职 报 告
2014年,在公司领导的带领下,我与公司同事团结在一起,全力做好本职工作,以公司利益为核心,合理分配工作时间,尽力协调各方关系,为将工地试验站建设得更加完善,时常总结工作经验,为胜任结构加固这一新工作,总是在空余时间翻看相关书籍,现就本人在今年的主要工作总结如下:
一、2014年工作总结
1、工地试验站工作内容:
2014年1~4月
通过建立工地实验站管理模式成功完成XXX现场抢险工程的施工任务,有效地保证了工程质量合格率达100%的效果,并协助项目部对施工现场的结构实体和现场物品进行移交,配合做好质监站验收工作。并就生产投入向集团进行索赔。我在XXX现场的工作得到了项目经理XXX的赞扬,虽然XXX因为种种原因而撤场,但通过实践,公司认可了在建筑工程现场建立试验站的工作模式,并将这一模式在其它工程中推广。
在武汉期间还组织XXX项目的试验检测工作并对前期混凝土不合格的报告进行清理和处理。扭转现场监理及项目部让省站进行实体检测的观念,成功让武汉市工程质量检测有限公司对现场进行结构实体检测,保证实体检测的顺利进行。
2014年4月
组织XXX项目工地试验站的建设。协助公司进行新增参数的扩项工作。
2014年7月
到XXX项目试验站组织试验工作。
为了确保工程质量,采用每月定期发送质量月报的形式,把平时从现场发现的问题及需要处理的问题和合理化建议汇报于项目部。采用各种控制手段,顺利完成试验检测任务。截止2014年11月30日:钢筋1427份、混凝土1823份、基岩206份、桩基声测1020根(其中705根为我们自己检测并出具检测报告,如果我们公司有资质放在外面就是接近20万的产值)。
期间,渝北区质监站莅临XXX项目现场指导工作时,对我们建立的工地试验站赞许有加,并在对该项目部的综合评价会议中给予了工地试验站很高的评价。现在项目部也开始依赖试验室,我们建立的各项实验台帐被项目部资料室广泛运用,试验室在项目部的各项工作中占据着越来越重要的地位。
不过,刚到XXX项目组织工作时,我们还是出现了一些问题:混凝土同条件试件放置位置不对,未及时处理好现场混凝土试件的周转,工作期间只顾现场生产未及时完善试验室的各项技术要求,委托单差错率较高等。但是在试验室XX及XXX的大力支持配合下很快就解
决了这些问题。
2、结构加固内容:
在公司领导XXX的领导下2014年完成了3个结构加固工程:
2014年4月底-6月中旬
邻水现场组织结构加固,负责现场16条梁、板的新增及碳纤维布加固施工,结构加固也是第一次遇到,其中的不少挫折困难就不在叙述了,虽然有波折,但为公司增加产值27万元。
2014年12月到2015年2月
组织XXX项目49#楼600m2的梁、板的碳纤维布加固工程,由于清单定价还未下来,预计为公司增加产值40余万元。
2015年1月
组织邻水县4条扶梯梁的改造加固工程,用期17天为公司增加产值6.5万。
二、2015年工作计划
1、保证XXX项目试验站的正常运行,工地现场试验资料的完整,使资料合格率达100%。
2、积极协调北部新区质监站的关系,争取不出现不合格报告的情况。
3、提高工地试验站的核心竞争力
(质量监控、试验配合、资料完善),以技术博项目部重视。
4、发挥试验检测工作所的监督作用,加强施工过程控制。
5、调动试验检测人员工作积极性,充分发挥其主观能动性,搞好实验工作。
6、加强新标准新规范的学习,提高试验检测能力。
今年是非常忙碌的一年,虽然有一些插曲,但我始终以饱满的热情投入工作,也鼓励现场的试验人员在工作中投入激情。这一年,工地试验站取得了一定的成绩,得到了质监站、项目部的广泛好评,是值得我们祝贺的事情。同时,我们也清醒地看到工地试验站在具体的运行中逐渐显现出的一些问题,虽然都得到了及时的解决,但在未来的时间里,我们要努力做到零问题,使工地试验站更加成熟、完善,并且推广到更多的项目去,使公司明年的业绩更上一层楼~
篇三:关于桩基检测影响工期工作汇报
工作汇报
致:张家港市锦丰城乡开发投资有限公司
关于大南五村二标段桩基检测及动迁户搬迁事宜
根据合同约定的工期及相关条款。我施工单位在克服重重不利因素的情况下,从2012年12月份开始进行地下车库部分的桩基打桩工作。到2013年1月30日除动迁户影响的5条轴线(共81根桩)未打桩,其余桩已全部结束,基本满足施工要求。
一、 桩基检测单位根据流水作业施工方法在桩基满足检测条件下,
桩检测工作应及时跟上。我单位在2013年1月5日及1月29日例会上强调桩基检测工作及时跟上去,确保在2013年2月15日(正月16)开始地下室部分土方开挖。我单位为了保证土方开挖前的准备工作,地下降水工作1月下旬开始布置降水,不惜成本按整体计划实施,现已满足土方开挖条件,而检测工作至今未施工,给工程的工期及费用投入带来极大影响。
二、 拆迁户的搬迁工作
桩基施工除影响部分外,我单位于20(本文来自:Www.HnbOxu.coM 博 旭 范文 网:桩基检测述职报告)13年1月底
二标段桩基已全部结束,在业主例会上也多次提出,工作联系单(DNWC-10)于2013年1月12日送至各主管部门,并根据业主回复单精神编制施工总进度网络计划报业主,动迁户部分直接影响整个大南五村项目的关键线路。
节后,我单位也为了此事与业主有关领导沟通,答复是在3月10日结束,具体有无变数,目前我单位尚不明。请业主及
有关部门正面回答,便于我施工单位的工作计划调整,以免带来不必要的经济损失和麻烦。
范文四:桩基检测报告(模板)
太康县万城商贸集聚港A-2#楼CFG桩复合地基
检 测 报 告
河南省建院工程检测有限公司
二○一二年十二月二十二日
声 明
1、无“检测专用章”和“计量认证章”无效。 2、报告无“检测专用章”骑缝章无效。
3、复制报告未重新加盖“检测专用章”和“计量认证章”无效。 4、报告无主检人、审核人、批准人签字无效。 5、报告涂改、换页、漏页无效。
6、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日之内向检测单位提出。
------------------------------------------------------
检测机构通讯资料
单位地址:郑州市金水路103号 邮政编码:450014 联系电话:0371—66263574 传 真:0371—66234006 电子信箱:guo_kai@126.com
基桩类型:CFG桩复合地基 桩身尺寸:桩径400mm;桩长10.0m
检测项目:1.单桩承载力(单桩竖向抗压静载试验)
2.复合地基承载力(单桩复合地基载荷试验) 3.桩身完整性(低应变法)
检测依据:1.委托合同及设计文件
2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)
4.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)
仪器设备及编号:1. RS-JYB桩基静载荷分析系统(201112-2482C) RS-JYB桩基静载荷分析系统(201202-2534C) 2. RS-1616K(S)桩身完整性检测仪(KS1101202)
河南省建院工程检测有限公司
地 基 基 础 检 测 报 告
报告编号:2012-0039-16
委托单位:太康县万城置业有限公司 工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 工程地址:太康县银城路东侧 报告页数:共19页
签发日期:2012年12月22日
批 准:付进省 审 核:马伟召 校 对:李小辉 报告编制:谢吉寿
河南省建院工程检测有限公司
二○一二年十二月二十二日
目 录
检测结论页 ............................................................... 1 一、工程概况 ............................................................. 2
1.1概述 .............................................................. 2 1.2设计地基参数 ...................................................... 2 二、工程地质概况 ......................................................... 2 三、单桩竖向抗压静载试验 ................................................. 3 3.1 试验目的 .......................................................... 3 3.2 试验依据 .......................................................... 4 3.3试验过程 .......................................................... 4 3.4试验结果 .......................................................... 6 四、复合地基载荷试验 ..................................................... 6
4.1 试验目的 ......................................................... 6 4.2 试验依据 ......................................................... 6 4.3 试验过程 ......................................................... 6 4.4 试验结果 ......................................................... 8 五、低应变法检测 ......................................................... 8 5.1 检测目的 ......................................................... 8 5.2 检测依据 ......................................................... 8 5.3 检测日期: ....................................................... 9 5.4 检测方法及原理 ................................................... 9 5.5 仪器设备 ......................................................... 9 5.6 资料分析与结果 ................................................... 9 附件1 单桩竖向抗压静载试验沉降汇总表及Q-s、s-lgt曲线图 ................ 12 附件2 单桩复合地基载荷试验沉降汇总表及p-s曲线图 ....................... 15 附件3 低应变实测曲线附图 ............................................... 18 附件4 桩位平面布置图 ................................................... 20
河南省建院工程检测有限公司
检 测 报 告 附 页
一、工程概况
1.1概述
(1) 工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 (2) 工程地点:太康县银城路东侧 (3) 结构形式:框架 (4) 基础形式:独立基础 (5) 建筑层数:四层
(6) 建设单位:太康县万城商贸集聚港 (7) 设计单位:太康县建筑设计室
(8) 勘察单位:周口市求实岩土工程勘察有限公司 (9) 施工单位:河南省大成建设工程有限公司 (10)监理单位:河南省建科建设监理有限公司 (11)委托单位:太康县万城置业有限公司 1.2设计地基参数
(1) 地基类型:CFG桩复合地基 (2) 布桩型式:正方形布桩 (3) 总桩数:302根 (4) 桩截面尺寸:400mm
(5) 有效桩长:L1=8.0m;L2=10.0m 桩顶标高-1.5m (6) 桩端持力层:第⑤层粉土与粉质粘土互层 (7) 基础持力层为第②层粉质粘土层 (8) 设计桩身混凝土强度等级:C25 (9)基桩施工完成日期:2012年10月12日
二、工程地质概况
本工程位于太康县银城路东侧。根据周口市求实岩土工程勘察有限公司提供的该工程详细勘察报告,各地层岩性如下:
第①层:粉土(Q4al),灰黄色,湿,稍至中密,层厚0.8-2.4m,平均厚度1.40m,
土内见锈黄色斑纹,干强度低,韧性低,夹粉质粘土薄层。经室内颗粒分析测定,该层土的粘粒含量为10.3%。
第○2层:粘土(Q4al),棕褐色,饱和,软至可塑,层厚0.7-2.4m,平均厚度1.49m,土内见灰绿色条纹及黑色斑点,韧性高,干强度中等。层低埋深2.40-3.50m
第○3层:粉土(Q4al),灰黄色,湿,稍至中密,层厚1.00-1.80m,平均厚度1.34m, 土内见锈黄色斑纹及黑色斑点,夹粉砂薄层,干强度低,韧性低。经室内颗粒分析测定,粉土的粘粒含量为8.2%。层底埋深3.70-4.9m。
第④层:粉质粘土(Q4al),棕褐-褐黄色,饱和,软塑,层厚2.90-4.20m,平均厚度3.69m,土内见铁锈色斑纹,灰绿色条纹及黑色铁锰质结核,干强度中等,韧性中等,含钙质结核,夹粉土薄层本层。层底埋深7.4-8.5m。
第⑤层:粉土与粉质粘土互层(Q3al),粉土,灰黄色,湿,中至密实,土内见锈黄色斑纹及黑色斑点,韧性低,干强度低,含钙质结核,夹粉砂薄层。粉质粘土褐红色,饱和,可至塑,土内见铁锈色斑纹及黑色斑点,韧性中等,干强度中至高。该层揭露厚度19.05m,未揭穿此层。
在勘测期间,实测地下水稳定水位在地表下4.40-5.00m。勘探深度内的地下水为潜水;地下水位主要受大气降水及开采量大小的影响,年变幅3.50m左右。
各土层承载力特征值及地基土的压缩性评价如下表2.1,CFG桩设计参数见表2.2。
各土层承载力特征值及地基土的压缩性评价 表2.1
详情见二○一二年四月周口市求实岩土工程勘察有限公司提供的《太康县万城商贸集聚港岩土工程勘察报告》。
三、单桩竖向抗压静载试验
3.1 试验目的
通过3根单桩竖向抗压静载荷试验,判定单桩竖向抗压承载力特征值是否满足设
计要求。 3.2 试验依据
3.2.1委托合同及设计文件;
3.2.2《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);
3.2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 3.3试验过程
3.3.1 试验方法:采用慢速维持荷载法;
3.3.2 试验日期:2012年11月14日~2012年11月17日;
3.3.3 加载装置:采用堆重平台反力装置,装置能提供反力为500kN左右。 3.3.4 加荷系统与测量装置:
3.3.5加卸载与沉降观测:
1.加载分级:加载分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载为最大加载力1/10,第一级取分级荷载的2倍。本次试验最大加载量为设计要求的2倍,分十级加载。具体分级见下表:
2.沉降观测:每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。每次测读值由仪器自动记录。
3.沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算),当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。
4.终止加载条件:当出现下列情况之一时,可终止加载:
(1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍(注:当
桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm);
(2)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准;
(3)已达到设计要求的最大加载量;
(4)当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm。
5.卸载与卸载沉降观测:卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。卸载时,每级荷载维持1h,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min,以后每隔30min测读一次。 3.3.6 试验数据与资料
1. 本工程3根桩试验数据见附图、附表。
2. 本工程3根桩的桩顶最大加载量、最大沉降量及残余沉降量见下表。
3.3.7单桩竖向抗压极限承载力确定:根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003),单桩竖向抗压极限承载力Qu可按下列方法综合分析确定:
⑴根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值;
⑵ 根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。
⑶当某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准时,取前一级荷载值;
⑷ 对于缓变型Q-s曲线可根据沉降量确定,宜取s=40mm对应的荷载值; ⑸ 当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。
⑹参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩
竖向抗压极限承载力;当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,必要时可增加试桩数量;对桩数为3根或3根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3根时,应取低值。
3.3.8单桩竖向抗压承载力特征值确定:单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承载力特征值Ra应按单桩竖向抗压极限承载力统计值的一半取值。 3.4试验结果
本工程3根桩试验结果见下表。
单桩竖向抗压静载试验结果表
根据3.3.7.及3.3.8条的有关规定,本工程L=8.0m的工程桩其单桩竖向承载力特征值Ra为293.5kN,L=10.0m的工程桩其单桩竖向承载力特征值Ra为314kN,均满足设计要求。
四、复合地基载荷试验
4.1 试验目的
通过3点单桩复合地基静载试验,判定该工程复合地基的承载力特征值是否满足设计要求。 4.2 试验依据
4.2.1委托协议书及设计文件
4.2.2《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
4.2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 4.3 试验过程
4.3.1 试验日期:2012年11月15日~2012年11月17日 4.3.2 压板尺寸:1.6m×1.6m正方形承压板
4.3.3 加载装置:采用压重平台反力装置,能提供反力为1200kN左右。 4.3.4测量装置:见下表
4.3.5 试验方法
(1)加载分级:加载分级进行,采用逐级等量加载,分级荷载为最大加载量的1/8,最大加载量稍大于设计要求压力值的2倍,均分为8级,首次加载为一级。具体分级见下表:
复合地基静载荷试验加载分级表
(2)加载稳定标准:当一小时内沉降量小于0.1mm,即可加下一级荷载。 (3)沉降观测:每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。直到相对稳定,再加下一次荷载。
(4)终止试验条件:
(a)沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起; (b)承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%;
(c)当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。 4.3.6 试验数据与资料
(1)本工程3点复合地基最大加载压力为463kPa-490kPa。 (2)本工程3点载荷试验数据汇总表及p-s曲线图见相关附件。 (3)各试验点载荷试验概况见下表。
4.3.7 复合地基承载力特征值的确定
(1)当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半。
(2)当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定:对本场地以粘性土、粉土为主的地基,取s/b或s/d=0.01
所对应的压力。
(3)按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。 4.4 试验结果
本工程3点复合地基载荷试验结果见下表。
复合地基承载力判定表
根据3点单桩复合地基载荷试验结果,有效桩长为8.0m的桩,桩间距为1.25m时,其单桩复合地基承载力特征值为231.5kPa,桩间距为1.2m,其单桩复合地基承载力特征值为244.5kPa;有效桩长为10.0m的桩,桩间距为1.4m,其单桩复合地基承载力特征值为234kPa。均满足设计要求。
五、低应变法检测
5.1 检测目的
通过31根桩的低应变法抽样检测,用于查明桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 5.2 检测依据
5.2.1委托合同及设计文件
5.2.2《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)
5.2.3 抽检原则:均匀分布随机抽样,不少于总桩数的10% 5.3 检测日期:
2012年11月10日。 5.4 检测方法及原理
采用反射波法进行检测。即:桩顶实施锤击后,激起桩顶质点的位移,该位移在桩身中传播而形成应力波。应力波在下行途中,如果遇到缺陷(断裂、裂缝),则产生上行的拉伸波,拉伸波到达桩顶面时,将导致桩顶面质点向下的速度增加;应力波运行至桩端,由于阻抗剧变,而产生更为强烈的上行压缩波,即桩端反射。所有这些信息都被安装于桩顶的加速度传感器接收,根据初始激振与桩端反射之间的时间差Δt及桩长L来推求应力波在桩身介质中的传播波速c=2L/Δt(在桩长未知的情况下,可由同场地的平均波速来推求桩长L=cΔt/2),根据速度曲线的特征,来判断桩身的阻抗变化,再根据反射波到达桩顶的时间及波速来推求阻抗变化的位置。 5.5 仪器设备
5.5.1检测仪器名称及编号: RS-1616K(S)桩身完整性检测仪、编号KS1101202; 5.5.2传感器类型及编号: 速度计、编号10032; 5.5.3激振装置: PVC力锤。 5.6 资料分析与结果
分析方法采用时域、频域等方法综合分析的5根桩的波速值进行计算,平均波速取3569m/s。
I类(完整桩):桩身完整;
II类(基本完整桩):桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥; Ⅲ类(缺陷桩):桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响; Ⅳ类(严重缺陷桩):桩身存在严重缺陷。
本工程总桩数302根,抽检数量为总桩数的10%,共计31根。其中Ⅰ类30根;Ⅱ类1根;Ⅲ类0根;Ⅳ类0根。
详情见桩身完整性检测结果一览表及附件
报告附件:
附件1 单桩竖向抗压静载试验沉降汇总表及Q-s、s-lgt曲线图; 附件2 单桩复合地基载荷试验沉降汇总表及p-s曲线图; 附件3 低应变实测曲线附图;
附件4 桩位平面布置图。
附件1 单桩竖向抗压静载试验沉降汇总表及Q-s、s-lgt曲线图
工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 试验桩号:101#
Q-s 曲线
s-lgt 曲线
工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 试验桩号:87
#
Q-s 曲线
s-lgt 曲线
工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 试验桩号:56
#
Q-s 曲线
s-lgt 曲线
附件2 单桩复合地基载荷试验沉降汇总表及p-s曲线图
工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 试验桩号:189#
2
0.00 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00
p-s 曲线
工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 试验桩号:136
2
#
0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00
p-s 曲线
工程名称:太康县万城商贸集聚港A-2#楼 试验桩号:240
2
#
p-s 曲线
附件3 低应变实测曲线附图
附件4 桩位平面布置图
范文五:桩基检测报告
桩检报告
1、小应变检测
表一
检测结论 序号 检测项目 检测桩数
?类桩 ?类桩 ?类桩 ?类桩 1 小应变检测 62 54 8 0 0 其中:
?类桩 69 根,占所测桩数的87.09%,
?类桩 12 根,占所测桩数的12.90%,
?类桩0 根,占所测桩数的 0.0%,
?类桩 0 根,占所测桩数的 0.0 %,
?类桩、?类桩共81根,占所测桩数的100%,
2、抽芯法检测,含监督抽检,
表二
检测结论 序号 检测项目 检测桩数
?类桩 ?类桩 ?类桩 ?类桩 1 抽芯法检测 23 11 8 2 2 其中:
?类桩11根,占所测桩数的47.83%,
?类桩8根,占所测桩数的34.78%,
?类桩2根,占所测桩数的 8.69%,
?类桩2根,占所测桩数的8.69%,
?类桩、?类桩共19根,占所测桩数的82.61%,
3、扩大抽检部分
表三 序号 检测项目 检测桩数 检测结论
第 1 页 共 11 页
?类桩 ?类桩 ?类桩 ?类桩
1 抽芯法检测 5 2 3 0 0
其中:
?类桩2根,占所测桩数的40%,
?类桩3根,占所测桩数的60%,
?类桩0根,占所测桩数的 0.00%,
?类桩0根,占所测桩数的0.00%,
二、存在的主要问题
1、桩身完整性存在局部缺陷
根据抽芯检测中间结果显示9#、35#、45#、69#等四根桩桩身完整性存在局部缺陷,具体情况如下:
1,9#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为44.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表四 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
断口拼接多较好,芯样表面多较
光滑,粗细骨料分布均匀,砼胶
结多较好、多较密实,但局部砼
芯呈松散状。其中7.40,7.50m、9#-1 20.57m 无
16.09,16.29m砼芯侧面局部见
沟槽,密实度稍差。20.26,
微风化20.57m砼芯样呈松散状。 9# 20.57m ?类桩 44.4MPa 岩 桩身连续完整,断口拼接多较
好,芯样表面多较光滑,粗细骨
料分布均匀,砼胶结多较好、较9#-2 20.57m 无 密实。其中4.31,4.46m、5.01,
5.71m砼芯侧面局部见沟槽,密
实度稍差。
2,35#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为25.4MPa,桩端持力
第 2 页 共 11 页
层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表五 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接多较
好,芯样表面多较光滑,粗细骨
料分布均匀,砼胶结多较好、多35#-1 34.85m 无 较密实。其中9.9,10.4m、
23.5,23.9m砼芯侧面局部见沟
槽状蜂窝,密实度稍差。
断口拼接多较好,芯样表面多较
光滑,粗细骨料分布均匀,砼胶微风化35# 29.53m ?类桩 25.4MPa 结多较好、较密实。但砼芯破碎。岩 其中3.3,4.5m、5.8,6.8m、
24.2,24.7m砼芯侧面局部见沟
35#-2 34.80m 无 槽,密实度稍差。16.1,16.7m、
21.59,21.79m芯样局部由水泥
砂浆构成,粗骨料含量稍少。
20.69,21.59m、21.94,22.53m
芯样呈破碎状,其中20.69,
20.89钻进掉钻。
3,45#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为33.6MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表六 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接多较
好,芯样表面多较光滑,粗细骨
料分布均匀,砼胶结良好、多较
密实,但局部砼芯呈松散状。其微风化45# 45#-1 27.3m 28.5m ?类桩 33.6MPa 无 中17.91,19.04m、19.68,岩
20.53m、21.28,21.34m、
22.71,22.90m砼芯侧面局部见
沟槽,密实度稍差。
第 3 页 共 11 页
桩身连续完整,断口拼接多较
好,芯样表面多较光滑,粗细骨
料分布均匀,砼胶结多较好、较
45#-2 28.65m 密实。其中10.67,11.21m、无
11.70,15.47m、17.09,17.79m
砼芯侧面见蜂窝连续,密实度稍
差。
4,69#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为32.1MPa,桩端持力层为强风化砂岩。具体情况如下:
表七 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩端持
孔号 桩身砼质量情况 桩底成渣厚度 号 桩长 孔深度 性类别 土强度 力层
断口拼接多较好,芯
样表面多较光滑,粗
细骨料分布均匀,砼15.13,17.20m胶结多较好、多较密69#-1 18.5m 共2.07m为桩实,但局部存在夹泥底成渣 现象。其中14.50,强风化14.60m芯样1/2体积69# 15.3m ?类桩 32.1MPa 岩 夹泥。
桩身连续完整,断口15.31,17.20m拼接多较好,芯样表
69#-2 17.6m 面光滑,粗细骨料分共1.89m为桩
布均匀,砼胶结良好、底成渣 密实。
2、桩身砼强度存在局部缺陷
根据抽芯检测中间结果显示10#、12#、22#、24#、34#、35#、36#、46#、56#等九根桩桩身砼强度存在局部缺陷,具体情况如下:
1,10#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为28.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下。
表八 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接多较微风化10# 10#-1 23.08m 24.55m 好,芯样表面较光滑,粗细骨料?类桩 28.0MPa 无 岩 分布均匀,砼胶结好、密实。
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桩身连续完整,断口拼接多较
10#-2 24.60m 好,芯样表面较光滑,粗细骨料无
分布均匀,砼胶结好、密实。
2,12#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为29.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表九 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩顶0.00,2.74m砂浆较多,石
粒较少,砼芯样侧面局部有夹泥
外,其余桩身连续完整,断口拼12#-1 15.91m 无 接多较好,芯样表面较光滑,粗
细骨料分布均匀,砼胶结好、密
实。
微风化12# 19.67m ?类桩 29.4MPa 桩顶0.00,2.96m砂浆较多,石岩 粒较少,砼芯样侧面局部有夹
泥,8.00,8.3m、8.85,9.90m
12#-2 20.47m 见轻微蜂窝麻面外,其余桩身连无
续完整,断口拼接多较好,芯样
表面较光滑,粗细骨料分布均
匀,砼胶结好、密实。
3,22#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为29.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接多较微风化22# 22#-1 24.10m 25.53m 好,芯样表面较光滑,粗细骨料?类桩 29.0MPa 无 岩 分布均匀,砼胶结好、密实。
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桩身连续完整,断口拼接多较
22#-2 25.50m 无 好,芯样表面较光滑,粗细骨料
分布均匀,砼胶结好、密实。
4,24#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为29.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十一 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接多较
24#-1 25.15m 好,芯样表面较光滑,粗细骨料无
分布均匀,砼胶结好、密实。
微风化24# 24.64m ?类桩 29.0MPa 岩
桩身连续完整,断口拼接多较
24#-2 25.22m 好,芯样表面较光滑,粗细骨料无
分布均匀,砼胶结好、密实。
5,34#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为29.6MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十二 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接多较微风化34# 34#-1 26.37m 27.42m 好,芯样表面较光滑,粗细骨料?类桩 29.6MPa 无 岩 分布均匀,砼胶结好、密实。
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桩身连续完整,断口拼接多较
34#-2 27.31m 好,芯样表面较光滑,粗细骨料无
分布均匀,砼胶结好、密实。
6,35#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为25.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况同上。
7,36#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为25.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十三 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接多较
好,芯样表面多较光滑,粗细骨
料分布均匀,砼胶结多较好、多36#-1 24.55m 无 较密实。其中2.91,3.16m砼芯
侧面局部见沟槽状蜂窝,密实度
稍差。
微风化36# 23.08m ?类桩 25.4MPa 岩
断口拼接多较好,芯样表面多较
光滑,粗细骨料分布均匀,砼胶
结多较好、较密实。但砼芯破碎。
36#-2 24.60m 其中0.7,2.16m、17.0,无
17.13m、17.42,17.80m砼芯侧
面局部见沟槽状蜂窝,密实度稍
差。
8,46#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为27.1MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十四 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接良好,
芯样表面多较光滑,粗细骨料分微风化46# 46#-1 29.18m 30.2m ?类桩 27.1MPa 无 多较布均匀,砼胶结较好、较密岩
实。其中28.0,28.25m钻到钢
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筋笼主筋。
桩身连续完整,断口拼接良好,
芯样表面多较光滑,粗细骨料分
布多较均匀,砼胶结较好、较密
46#-2 30.3m 实。其中15.5,15.9m芯样侧面无
局部粗骨料稍少。23.3,24.0m
砼芯侧面局部见沟槽状蜂窝,密
实度稍差。
9,56#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为21.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十五 桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩底成桩端持
孔号 桩身砼质量情况
号 桩长 孔深度 性类别 土强度 渣厚度 力层
桩身连续完整,断口拼接良好,
芯样表面多较光滑,粗细骨料分
多较布均匀,砼胶结较好、较密56#-1 25.80m 无 实。其中6.69,6.86m及11.35,
12.56m砼芯样侧面局部由沟槽微风化状蜂窝,密实度稍差。 56# 20.60m ?类桩 21.0MPa 岩 桩身连续完整,断口拼接良好,
芯样表面多较光滑,粗细骨料分
56#-2 21.38m 布多较均匀,砼胶结较好、较密无
实。其中1.19,1.80m芯样侧面
局部粗骨料稍少,表面较粗糙。
3、桩底成渣厚度超出设计及规范要求
桩底成渣厚度设计及规范要求?100mm,根据抽芯检测中间成果报告,共有69#、59#等2根桩桩底成渣厚度超过规范要求。具体情况分别如下:
1)69#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为32.1MPa,桩端持力层为强风化砂岩,共抽芯检测2个孔,其中69#-1孔显示桩底成渣为2.07m、69#-2孔显示桩底成渣为1.89m。具体情况见表七。
2,59#桩桩身类别为?类桩,桩身混凝土强度代表值为34.8MPa,桩端持力层为强风化砂岩,共抽芯检测2个孔,其中59#-1孔显示桩底成渣为3.82m、59#-2孔显示桩底成渣为3.75m。具体情况如下:
表十六
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桩有效 抽芯 桩身完整桩身混凝桩端持
孔号 桩身砼质量情况 桩底成渣厚度 号 桩长 孔深度 性类别 土强度 力层
桩身连续完整,断口
拼接多较好,芯样表
面多较光滑,粗细骨16.18,20.0m
59#-1 20.69m 料分布均匀,砼胶结共3.82m为桩
多较好、密实。其中底成渣
15.88,16.18m芯样
侧面局部稍粗糙。
强风化桩身连续完整,断口59# 16.35m ?类桩 32.1MPa 岩 拼接多较好,芯样表
面光滑,粗细骨料分16.35,20.10m布均匀,砼胶结良好、
59#-2 20.53m 共3.75m为桩较密实。其中3.1m处
钻到钢筋笼箍筋。底成渣 15.65,16.35m砼芯
断口拼接一般,局部
胶结稍差。
三、施工情况及原因分析
,一,施工情况简介
1、9#、10#、12#、22#、24#、34#、35#、36#、46#等九根桩采用冲孔成孔方法进行施工。
2、59#、69#等二根桩采用旋挖成孔方法进行施工。
3、45#桩先采用旋挖成孔方法进行施工,旋挖至原有地面,-0.5m,下约6m时,发生塌孔现象,旋挖施工无法继续进行。经各方共同商讨,45#桩改用冲孔成孔方式进行施工,桩位进行平移。
,二,缺陷原因分析
1、桩身完整性存在局部缺陷
1.1 产生的原因
(1)水下砼灌注过程中,导管埋深过大,灌注过程中上下活动导管过于频繁,致使导管活动部位的砼离析,保水性能差而泌出大量的水,这些水沿着导管部位最后灌入的砼往上冒,形成通道(即桩身孔洞) 。
(2)水下砼灌注过程中,砼倾倒入导管速度过快过猛,把空气闷在导管中,
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在桩内形成高压气包。高压气包在其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在砼内不断上升,当上升到桩顶附近时,气包浮力与上升阻力接近,在没有外力的作用下,气包便滞留在桩身内,最终形成桩身孔洞,存在蜂窝麻面现象。
(3)水下砼灌注时间过长,最早灌入孔内的砼坍落度损失过大,流动性变差,终灌导管起拔后会留下难以愈合的孔洞。
2、桩身砼强度存在局部缺陷
2. 1 产生的原因
(1)按照施工规范的规定要求,钻孔后要彻底清除孔底的淤泥,但在实际施工过程中,很难将淤泥彻底清除,于是在浇灌第一斗混凝土进行封底施工时,孔底沉积的淤泥必然混入混凝土中。由于用导管灌注的水下混凝土是从下往上顶升的,先灌入的混凝土顶升于孔的上面,这样就容易出现局部桩段砼强度不满足设计要求的现象。
(2)浇灌混凝土时,若导管插入混凝土之内过深,浇注速度又较快,则容易在孔体深部沉积较多的骨料,加上振捣过程所造成的混凝土的离析,也容易导致局部桩段砼强度不满足设计要求的现象。
3、桩底成渣厚度超出设计及规范要求
59#、69#等二根桩采用旋挖成孔方法进行施工,其桩底成渣厚度过厚。因旋挖成孔速度快,但其泥浆护壁效果较差。由于清孔不干净,泥浆比重过小或泥浆注入量不足而难于将沉渣浮起,再加上钻进速度过快、空钻时间过长、成孔后待灌时间过长和灌注时间过长,引起局部孔壁坍陷,造成桩底成渣过厚。
四、处理建议
全面系统分析工程桩施工技术资料及相关记录,结合抽芯检测现场情况及检测中间结果,提出几点建议,供各方参考。
1、桩身完整性存在局部缺陷处理
针对9#、35#、45#等3根桩桩身完整性存在局部缺陷,建议采取高压旋喷注浆法进行加固补强处理。
2、桩身砼强度存在局部缺陷处理
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针对10#、12#、22#、24#、34#、35#、36#、46#等8根桩桩身砼强度存在局部缺陷,具体如下:
序号 桩号 砼设计强度 桩身砼强度代表值 备注 1 10# C30 28MPa 2 12# C30 29.4MPa 3 22# C30 29MPa 4 24# C30 29MPa 5 34# C30 29.6MPa 6 35# C30 25.4MPa 7 36# C30 25.4MPa 8 46# C30 27.1MPa
桩身砼强度代表值最低值为25.4MPa,恳请设计院进行复核验算。
3、桩底成渣厚度超出设计及规范要求处理
针对59#、69#等2根桩桩底成渣厚度超过规范要求,结合59#、69#等2根桩桩位布臵,其为摩擦端承桩。综合考虑地下室抗浮要求,可否将59#、69#桩承台与相邻轴线桩桩承台采用暗梁进行连接,以满足使用要求。恳请设计院进行复核验算。
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