范文一:出线电缆终端绝缘击穿造成10kV_段母线失压事故的分析
kV 10 出线电缆终端绝缘击穿造成 ?段
母线失压事故的分析
刘玉芒
,( 048400,)天脊集团高平化工有限公司山西晋城
: 电缆终端绝缘击穿的具体情况为热电开闭所
,事故经过 1 ?段进线开关柜的侧护板被炸飞并且严重变形电
; 我公司是以煤为原料生产大颗粒尿素的大型煤缆小室内散发出刺鼻的气味进线三根高压电缆中,C 170 mm 有一根电缆的 相在分支手套上方大约 化工企业工艺生产的特点决定了我公司供电系统 处
。。一旦出现突然断电的 技术人员对电缆进 ,必须长时间安全稳定地运行绝缘击穿烧毁部分线芯熔化
。 。 ,情况必将给我公司生产造成重大损失,行耐压试验试验数据合格
。 : 35,1 14系统 一 次 接 线 如 图 所 示某 日 3 电缆绝缘击穿的原因分析220 kV 总变电站的运行值班人员在主控室突然听到
,。异常声响与此同时变电站综合自动化后台系统 通过对故障电缆绝缘击穿部位的解剖检查发
,,,。报警音响响起监控屏幕上光字牌不停地闪烁报 现该电缆终端存在极其错误的制作工艺问题根
: 息 显 示至 热 电 开 闭 所 ? 段 过 流 ? 段 保 护 ,据高压电缆电场的分布原理导电线芯与半导电屏 警信,。也就是说正常电 蔽层之间形成径向分布的电场, 3 s,554 ; 0动作跳热电开闭所?段进线 断路器2 ,缆的电场只有从导线沿半径向屏蔽层的电场没有 ,0, 3 s 号主变低压侧过流?段保护?时限 动作跳,。但是在制 ,芯线轴向的电场电场分布是均匀的; 2 500 母联 断路器号主变低压侧过流?段保护? ,,作这一电缆终端时工人剥去了屏蔽层改变了电 , 9 s ,500 ; 2 0时限 动作跳母联 断路器号主变低
,缆原有的电场分布产生对绝缘极为不利的轴向 , 2 s ,10 kV1压侧过流?段保护?时限 动作跳 ? 。 502 ; 段母线进线 断路器主变低压侧后备保护动 电场,剥去半导电屏蔽层后电力线向屏蔽层断口处 。,10 kV 作闭锁 备自投装置
2 现场检查
10 kV 值班人员立即前往 高
,压配电室察看现场情况发现热
554 电开闭所?段进线 断路器确
,实已经跳闸并且高压开关柜上
PSL641 型数字式线路保护测控
?段保护动作 装置面板上的过流
,。 闸指示灯已经点 亮同 时 跳
10 kV 502 ?段母线进线 断路器
,10 kV 已 经 跳 闸? 段 母 线 也
。 失压
,此时热电开闭所值班人员
: 热电开闭所?段进线 电话汇报
三根高压电缆中有一根电缆的终
,。据此值班 端处绝缘击穿放电
?段 ,人员初步判定热电开闭所
554 进线高压电缆终端故障引起
。断路器过流?段保护动作跳闸 图 1 系统一次接线图
( 2014 ,2 )85
? ? 配 电
表 1 2 号主变低压侧保护定值 , 集中屏蔽层断口处即是电缆绝缘最容易击穿的部
。动作 位该电缆终端的半导电屏蔽层断口超过应力管端 保护名称 一次侧定值 二次侧定值 动作 时间 ,20 mm部约 已经失去了应有的疏散电力线的作 低电压 7 000 V 70 V ,。闭锁 通过对比电缆故障相与正常相故障相的击穿 0 s 用保护 ( ) ( ) 线电压线电压,。可见由于该 部位刚好在半导电屏蔽层的断口处负序电 600 V 6 V 闭锁 0 s 压保护 ( ) ( ) 线电压线电压,电缆终端极其错误的制作工艺直接导致了此次绝 500 。0, 3 s跳 断路器 缘击穿事故的发生7 400 A 7, 4 A 0, 6 s502 跳 断路器过流?段保护 ( ) ( ) 相电流相电流202 502跳 和 0, 9 s 断路器 4 502 断路器跳闸的原因分析 500 0, 9 s跳 断路器 3 700 A 3, 7 A 1, 2 s502 跳 断路器过流?段保护 ,554 此次事故中热电开闭所?段进线 断路器 ( ) ( ) 202 502相电流相电流跳 和 ,10 kV 502 1, 5 s 跳闸是正确的可是 ?段母线进线 断路 断路器 ? 1 2 器为什么也跳闸了呢表 所示为 号主变低压侧 发报警 过负荷 3 400 A 3, 4 A 9 s 保护 ( 5 000 A /5 A) ,2( ) ( ) 保护定值 电流互感器变比为 相电流相电流 信号 表
10 kV 低压侧后备保护——闭锁 备自投装置554 ( 所 示 为断 路 器 保 护 定 值 负 荷 容 量 为
表 2 554 断路器保护定值 14 800 kVA,950 A, 负荷电流为 电流互感器变比/ A / s 保护名称保护定值 动作时间 动作/5 A) ,2 000 A 2 2 为所示为号主变低压侧故障 图 过流?段保护36 0000跳闸。 录波情况 过流?段保护5 0000, 3跳闸 ,过流?段保护1 40020跳闸2 通过图 可以看出此次故障的发展过程大致 50 发报警信号: C 首先是故障电缆的 相绝缘慢慢击穿且高 过负荷保护 1 160 如下 80跳闸; ,C 当绝缘完全击穿后相发生直接接地短 阻放电
,500 ,; 分位因此监控屏幕的报警信息没有显示母联 强烈的放电弧光迅速发展导致三相弧光短 路。断路器的相关信息 ,。2 通过对图 分析可知此次故障时一次侧电流 路,巨大的短路电流加之故障持续时间较长将 13 100 : 14 200 A ,554 长时间在 之间波动而 断路 10 kV。2 ?段母线的电压拉得很低通过对图 的分 36 000 A,器过流?段保护的电流定值为 故障电流 , 2 可 知当 时 号主变低压侧的相电 压 只 有 析554 断路器过流?段保护的电流定值而大于过 小于0, 95 kV 。5 5 4 ,左 右 当断路器跳闸将故障切除后 ,流?段保护的电流定值因此过流? 段保护未动
,作在故障
0, 3 s 持 续
,后依靠过
?段保护 流
, 554 动 作
断 路 器 跳
,闸切除故
,。 此 时 障2 号主变低
? 压侧过流
段 ? 时 限
, 0, 3 s 动作
500 跳母联
。断路器由
于正常运行
500时母联
图 2 2 号主变低压侧故障录波情况 断路器处于
86 ( 2014 ,2 )
? ? 配 电
10 kV 配电变压器异常响声的查找及处理
孔碧光
,( 673100)云南电网怒江供电有限公司
,、, 地低压侧地进行绝缘电阻值测量均在正常范
1 故障现象、。铁心绝缘击穿的可能 ,围排除了变压器绕组
,、S9 , 100 /10 、 10 kV某 型配电变压器投入使用对变压器一二次瓷套管进行仔细检查发现
,。以来一直正常运行但近期发出异常响声刚开始 。一次中相瓷套管左侧靠中下方有处小裂纹由此异
。 。,, 时响声很小后来逐渐增大常响声判断为由瓷套管的局部放电引起
,该变压器位于高寒山区运输途中绝缘油泄 故障查找 2 ,。。在投运前重新补油过程中绝缘油被泼洒冬 漏
,,, 在负荷集中的用电高峰时段用钳形电流表依季干燥风大黑色细小灰尘附着在瓷套管上瓷套
,A、B、C 次测量变压器低压侧 三 相的相电流均 ,管表面脏污物达到一定量时容易引起瓷套管表面。该变压器最近无大容量负 在变压器额定电流以下,,, 微小放电使漏电流逐渐增大造成瓷套管发热。 ,荷增加排除了变压器过负荷的可能。 由于瓷套管裂纹里充满介电系数小的空出现裂纹,在负荷较小的用电低谷时段用钳形电流表测 气,当裂纹中的电场强度达到极限时,空气被游, 、B、C A量变压器低压侧线电压和 三相相电压,,。离引起瓷套管局部放电发出响声如果绝缘进
,。; 该变压器容载比适中排除了系统 裂纹中如果进水 ,一步损坏会使瓷套管全部击穿均在正常范围
。 。 ,结冰会使瓷套管胀裂过电压的可能
,3 m 通过绝缘操作杆对箱体各部位试听无尖
措施3 ,,锐的金属撞击声磁感应振动声均匀排除了变压
。 器内部结构松动的可能,B 更换同规格高压 相瓷套管试验合格后投,在变压器完全停运进入检修状态下对变压器 ,。入运行配电变压器异常响声消失 ,、二次瓷套管以及导线连接处进行除灰并分别 一( )编辑 叶 帆
, 、,用绝缘电阻表对变压器高压侧 低压侧高压侧 【】变压器 绝缘子 故障
,,10 kV。10 kV 。 ?段母线的电压开始恢复与此同时端全部重新制作纠正错误的制作工艺鉴于热电
、?段母线上所有正在运行中的高压电动机进入再起 开闭所??段电源进线的高压电缆终端均由同一
,10 kV动状态巨大的堵转电流再次将 ?段母线的 ?段进线三根 ,家施工单位制作择机对热电开闭所。2 ,当时 号主变低压侧的相电压长时间在 高压电缆的终端重新制 作避免类似事故再次 电压拉低
。发生 3, 5 kV : 4, 0 kV 之间波动,相间电压约在 6 000 :
,, 6 900 V 之间波动恰好处在低电压闭锁的范围内 ( 2), 进一步校核在此类故障时大批电动机起。 故而闭锁动作, 动下的母线电压和堵转电流波动范围并对现有的,4 000 : 6 000 A相电流长时间维持在 之间始 。继电保护整定值进行优化 2 ,2 号主变过流?段动作电流之上致使 号 终处在 ( 3), 完善电气系统事故应急预案的内容编制、?段?时限过流?段?时限相继 主变低压侧过流10 kV 出针对 系统任意一条重要出线回路断路器跳,。 1, 2 s 当 过 流 ? 段 ? 时 限 达 到 后 动 作 动作。闸的事故应急预案供电运行人员要加强对事故应 10 kV502 ,?段母线进线 断路器跳闸? 段母线失 ,急预案的学习全面提升突发停电事故的应急处理 。 ,压造成事故扩大,,能力尽量缩短事故停电时间减少突发停电事故 。 对公司生产造成的影响( )编辑 杨 梁 5 防范措施
【】电力电缆 继电保护 施工 故障
( 1) 对热电开闭所?段进线三根高压电缆的终
87 ( 2014 ,2 )
范文二:老鼠爬上母线造成变电站全站失压
老鼠爬上母线造成变电站全站失压
老鼠爬上母线造成变电站全站失压
1、事故经过
1993年9月22时20时40分,某县电力局35kV 变电站因老鼠爬上10kV母线,造成母线A、B两相接地短路,致使A、B两相10kV母线支持绝缘子被击穿,主变压器保护动作,351断路器跳闸,变电站全站失压。经处理于23时10分恢复供电,停电2h30min。 2、违章表现
(1)10kV高压室电缆沟孔洞未封堵;
(2)10kV高压室门窗无防小动物措施;
(3)变电站未按规定放置鼠药。
3、事故原因
变电站无防止鼠害措施是造成断路器跳闸、全站失压的主要原因和直接原因。
4、防范措施
(1)检查和封堵变电站主控室、高压开关室、电缆沟、端子箱等处所有孔洞。
(2)对主控室、高压开关室门窗采取防鼠措施,如加装挡鼠板、网等。
(3)在变电站内投放灭鼠药物,并建立定期投放和检查制度,对鼠药实行定期、定量、定置管理。
(4)严禁在变电站院内种植粮食和油料等农作物。
5、事故点评
鼠害在县级供电企业所辖的变电站多有发生,因为这些变电站多数都是简易变电厂,其容量小、设施简陋,且地处偏远,距离农田较近,老鼠较多。所以,加强这些变电站的防鼠工作尤为重要。要采取各方面措施消灭老鼠,防止老鼠进入变电站的主控室、高压室、控制箱和电缆沟,以防鼠害发生。
范文三:一起110kV开关偷跳引起10kV母线失压事件的原因分析[权威资料]
一起110kV开关偷跳引起10kV母线失压事件的原因
分析
[摘 要]2015年5月,某110kV变电站某110kV开关在运行过程中发生偷跳,10kV备自投动作,但因10kV母联开关拒动以及过负荷等原因,最终造成了两段10kV母线失压的事件。本文在深入分析此次事件发生原因的基础上,最终从断路器在相关二次回路设计、投产验收及日常运行维护等方面,并提出全面的改进措施,以防范类似事件的重复发生。
[关键词]开关;控制回路;备自投;合闸线圈;跳闸线圈;直流接地;偷跳
TM73 A 1009-914X(2015)44-0149-03
1 事件经过
某110kV变电站主接线方式如图1所示, 事件前10kV母线分列运行,母联500、550开关在分闸位置,#1主变变低501,#2主变变低502、503甲,#3主变变低503乙开关在合闸位置。
2015年5月25日,某110kV变电站所属集控终端报:“站用变失压动作、101开关分闸、516开关保护动作、517开关保护动作、516开关事故跳、517开关事故跳、503乙开关事故跳、10kV分段500控制回路断线信号动作、10kV I段母线失压动作、537开关保护动作、537开关事故跳、10kV III乙段母线失压动作等信号”。
现场检查发现:101开关、低501开关、503乙开关在分闸状态,10kV 1M、3乙M母线所有馈线开关在合闸状态,#1站用变兼接地变514开关在合闸状态,其中500开关在分闸位置,且分闸指示灯不亮,并有烧焦味道,跳闸发生后,该110kV变电站运行方式如图2所示。
2 设备检查情况
2.1 一次设备检查情况
2.1.110kV母联500开关检查及处理
2.2.1.1现场发现500开关合闸线圈绕组存在匝间短路并烧毁(图3),其它一次设备完好。
2.1.1.2对500开关检查发现:500开关处于分闸状态,传动部位传动良好,无明显卡阻现象,开关本体三相真空泡及其连接件均完好,检查开关三相分合闸弹簧及连杆紧固无松动异常。
2.1.1.3现场对烧毁的500开关合闸线圈进行更换处理后,对500开关机构进行了维护,经对开关机械特性及动作电压的测试,各项数据合格。
2.1.2#1主变110kV侧101开关检查及处理
2.1.2.1对101开关进行外观检查,发现操作机构油位正常,转动部位无松动卡阻,各部位无放电现象,SF6压力正常,但101开关SF6压力表二次端子盒存在入水现象(图4),致使二次端子盒内部件受潮(进一步检查情况详见2.2.3)。
2.1.2.2对SF6压力表二次端子盒内水分进行干燥处理后,对SF6压力表进水部位用玻璃胶密封后装复(图5)。
2.1.2.3随后对101开关进行了机械特性及动作电压测试,数据均合格。
2.2 二次设备检查情况
2.2.1 监控后台及保护装置报文检查情况
现场检查101及501开关操作箱合后灯和跳位灯亮,相关保护装置无任何动作报文;检查10kV 1M及3乙M母线所有馈线保护及接地变保护装置亦无任何动作报文,相应后台信息记录也无相关报文。
2.2.2 10kV 500备自投、550备自投检查及动作分析
结合相关报文分析备自投保护动作及开关分合闸时序如图6所示, 101开关分闸后,造成10kV 1M母线失压,13:46:04:325 500备自投检测到进线1(501开关)无
流,1M母线无压,进入II母暗备用均分逻辑;13:46:05:510 因10kV 1M母线失压,#1、#2电容器欠电压保护动作跳开516、517开关;13:46:07:325 经3S延时,500备自投动作分501开关; 13:46:07:510 501开关在分闸位置,500备自投确认501跳开后,经0.2S整定延时发500开关合闸命令;13:46:07:755 500开关位置接点异常,500控制回路断线告警;13:46:07:760 500备自投动作分503乙开关;13:46:07:786 503乙开关在分闸位置,此时10kV 3乙M失压;13:46:07:940 550备自投保护装置报过负荷闭锁分段备自投,导致10kV 550备自投暗备用逻辑不动作,550开关没有合闸,造成10kV 3乙M失压。
2.2.3 二次回路检查
2.2.3.1绝缘检查
A、断开101、501开关控制电源,在保护屏处检查控制回路绝缘情况,发现101开关的控制电源回路对地绝缘约6MΩ,绝缘偏低;在101开关机构内部控制回路与机构外壳绝缘为0(不合格)。
B、依次检查101开关机构内部回路,发现端子排X1-301、X1-302、X1-305、X1-306对机构外壳绝缘为0MΩ, 而X1-301与X1-302、X1-305与X1-306分别对应为SF6压力表21(F2-21)与23(F2-23)、31(F2-31)与33(F2-33)的空接点两端,如图6、7所示.
拆开SF6压力表发现内部受潮,经干燥处理后,重新检测端子X1-301、X1-302、X1-305、X1-306与机构外壳缘水平恢复正常(均大于100MΩ)。
C、恢复操作回路所有接线,重新检查整个回路对地绝缘情况,测试结果绝缘合格。
2.2.3.2遥控分合闸试验
遥控分合闸试验分合101开关,开关动作正确,无异常信号。
2.2.3.3保护传动试验
#1主变保护传动试验显示一切正常,101、501两侧开关保护跳闸正确。
2.2.4二次回路分析
2.2.4.1分析二次回路图及核查现场回路接线,如图6所示为101开关正常运行时的机构分闸二次回路图,其中第一路分闸线圈Y2串接了开关辅助接点S0、弹簧未储能接点F1、SF6压力重动继电器K2接点;第二路分闸线圈Y3串接了开关辅助接点S0、弹簧未储能接点F1以及SF6压力表F2内部接点31-33;SF6压力低闭锁继电器K2经SF6压力表F2内部接点21-23串接在操作电源之间。在正常的合闸情况下,开关已经储能,此时S0、F1接点均在导通状态,同时SF6压力正常,F2-21与F2-23接点长期闭合,此时K2继电器长期励磁工作,该回路长期带正电,如图6所示。 在检查中发现端子排X1-301、X1-302、X1-305、X1-306对机构外壳绝缘为0 MΩ,即SF6压力表F2-21与F2-23、F2-31与F2-33两副接点均存在接地情况(图7所示)。
其等效原理图如图7所示,此时SF6压力低闭锁回路中的正电源通过接地点窜进第二路跳闸回路。当接地情况严重时所加在Y3分闸线圈两端的电压达到其动作电压时,直接启动第二路跳闸线圈Y3,导致101开关跳闸。
2.2.4.2 核查厂家机构原理图及端子排设计图,均无设计第二路跳闸回路接入使用。现场实际接线中通过外部配线在端子排处将X1:82与X1:83短接,使得第二路跳闸回路与第一路跳闸回路共用同一操作电源,给此次开关偷跳事件埋下了隐患。
3.分析结论
本次事件是由于#1主变101开关SF6压力表内部接点受潮绝缘降低,压力低闭锁回路中正电源窜进开关机构内第二路跳闸回路,造成了101开关偷跳,同时引起501开关进线无流及10kV 1M母无压,500备自投动作跳501开关,合500开关并进行均分逻辑,联切503乙开关。由于500开关合
闸线圈存在质量问题,造成匝间短路并在合闸瞬间烧毁,导致开关无法合闸,导致了10kV 1M母线失压;由于550备自投保护过负荷闭锁分段备投,550备自投无法动作,550开关合闸失败,导致了10kV 3乙M母线失压。
4 防范措施
4.1取消该110kV开关的第二路跳闸回路,并对类似110kV开关开展专项核查工作,对检查结果存在误动风险的开关纳入整改计划。
4.2完善开关机构验收作业指导书,明确设备内部二次回路接线的接地验收要求。
4.3对存在渗水缺陷的同类型开关压力表增加外部密封并加装防雨罩。
4.4加强对设备投产前的验收把关,及时发现设备关键部位的防水及密封隐患。
5 结束语
变电站在运行中常常会发生各种原因引起的设备跳闸事件。随着设备的更新换代,科技含量的不断提升,如何准确定位,快速查找到引起设备跳闸根本原因,也是对运维人员的提出了越来越高的要求。运维人员结合自身工作实际,经常参与各类缺陷、事故事件的调查与分析,尤其能够提升事故事件快速、正确处理的技能,提高故障隔离和排除的效率。能够最大限度的将相关损失降到最低,从而保证电网长期的安全稳定运行。
参考文献
[1] 黄敏.黄淼.彭晓亮;一起线路复杂故障引发越级跳闸的事故分析;电力系统自动化2014,(5).
[2] 李代云.苏小青.余明星;一起主变后备保护跳闸的分析及处理对策[J];江西电力;2009年06期.
[3] 宋想富.叶灿伦.一起10kV线路跳闸扩大至接地变保护动作事件分析;机电工程技术》.2012.
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范文四:倒闸操作引起220kV母线PT二次交流失压的原因分析及控制措施
倒闸操作引起220kV母线PT二次交流失压的原因分析
及控制措施
摘要:220kV ××变电站在母线停电倒闸操作过程中,发生保护装置
电压切换插件烧毁故障,针对故障情况,从运行技术和管理方面进行分析探讨,从中找出故障原因和防范措施。
关键词: 电气操作;电压切换插件烧毁;二次交流失压;防范措施
中图分类号: TM933.13 文献标识码: A 文章编号:
0前言
×月×日。运行人员在进行220kV母线停电倒闸操作过程中,发生了母线二次电压失压的故障。通过对故障情况进行综合分析,找出故障的原因,总结事故处理经过以及设备现场运行情况,提出了有效的防范措施。
1事故前运行方式
220kV××变电站220kV母线主接线方式为双母带旁路。正常情况下, 220kV母联2012开关合闸运行;220kV 1M母线带1M母线221PT、#1主变压器变高2201开关、#3主变压器变高2203开关、丹雷甲线2868开关、雷平甲线2374开关在运行, 220kV旁路2030开关热备用于220kV 1M;220kV 2M母线带2M母线222PT、#2主变压器变高2202开关、丹雷乙线2869开关、雷平乙线2375开关在运行,双母线并列运行。(接线情况见 图1一次接线图)
2 故障经过
*月*日,运行值班人员进行220kV I母停电操作,当将220kV I母负荷均倒换至II母后,断开母联2012开关时,220kV旁路电压切换插件冒烟烧毁, 220kVII母PT二次电压失压。中央信号控制屏 “掉牌未复归”、“220kV录波器”光字牌亮,220kV 2M母线电压表电压异常;220kV线路控制屏“呼唤值班”光字牌亮、220kV 母联控制屏:“220kV母差保护交直流电压消失” 光字牌亮,“主变运行异常”“主变高侧PT回路断线”、“安稳装置交直流电压消失”、220kV线路PT断线告警。
故障导致运行中的220kVII母所有保护及安全自动装置无法采样电压,失去电压判据,严重影响继电保护装置动作的可靠性和准确性,危及设备的安全运行。
3 原因分析
对故障现象和电压切换装置插件损坏的部位和程度分析后初步认为,电压切换装置插件烧毁及PT二次失压的主要原因是220kV I、II母电压二次回路存在环路。在母线停电操作时,断开母联2012开关后,220kV I母本应失电,但是由于I、II母PT电压二次回路存在环路,220kVII母PT二次回路电压通过环路引入到220kV I母电压小母线,又通过I母PT返送到220kV I母上,即220kVII母二次回路电压通过环路由I母PT低压二次侧向一次侧反充电,瞬间产生很大的励磁电流,从而烧毁部分保护装置的电压切换插件及损坏PT二次回路。
对220kV II 母PT二次回路进行检查,发现220kV II 母PT刀闸辅助接点有损坏。对220kV旁路电压切换箱二次电压回路检查发现,220kV旁路1母侧隔离开关虽然拉开,但91D1与91D3接线端子仍然导通(即I母
侧隔离开关常开辅助接点未断开),致使I母电压切换继电器1YQJ不返回,而此时由于220kV旁路已倒换至II母,其II母侧隔离开关常开辅助接点是闭合的,故II母电压切换继电器2YQJ带电动作,这样220kV I母PT二次电压UA630I、Ub630I、Ue630I、UL630I和II母 二次电压Ua640I、Ub640I、Ue640I、UL640I通过I母电压切换继电器常开接点和II母电压切换继电器常开接点并联在一起,在220kV旁路电压切换装置内形成环路,当母联2012开关断开后,虽然220kV I母一次失电,但是220kVII母PI二次回路电压由220kV旁路电压切换装置通过220kV I母PT低压二次侧返送到一次侧,致使220kV I母带电,瞬间产生很大的励磁电流,从而烧毁220kV旁路电压切换插件,同时造成运行中的220kV II母PT二次回路上的PT刀闸辅助接点发热,该辅助接点接触不良,导致220kV II母PT二次小母线失压。
(接线情况见图2220kV旁路CZX-12型操作箱电压切换插件内部回路)
4 事故处理
根据分析情况,进行现场检查,发现故障点有三处:220kV旁路1M母线刀闸辅助接点、220kV旁路CZX-12电压切换插件、220kV2M PT二次回路中的PT刀闸辅助接点接触不良。
针对220kVII母所有保护装置无法采用电压,有多个间隔失去主保护的情况,经研究后,采取了快捷有效的处理方案:先处理220kV旁路1M刀闸辅助接点接触不良故障,更换220kV旁路1M刀闸辅助接点,然后更换220kV旁路CZX-12电压切换插件。合上母联2012开关,进行220kV1M、2M电压并列,断开220kV2M母线电压空气开关1ZKK、2ZKK、3ZKK,拉开
222PT刀闸后,对220kV2M PT二次回路中的PT刀闸辅助接点进行故障处理,待222PT刀闸辅助接点故障处理完成,投入222PT, 220kV1M、2M电压分列运行,断开母联2012开关。
5 防范措施
5(1将220kV线路I、II母线侧隔离开关辅助接点由一对接点改为双
,以增加其动作的可接点并联接线(即常开、常闭接点均改为双接点并联)
靠性,从而避免由于接点接触不良发生类似故障。
5(2将只采用母线侧隔离开关的常开接点用于电压切换启动的CZX-12型操作箱更换为同时采样母线侧隔离开关常开接点和常闭接点用于电压切换的CZX-12R2型操作箱,提高电压切换插件动作正确性。
5(3根据220kV PT二次负载电流的大小,配置容量匹配的PT二次侧空气开关,在发生上述故障时,PT二次侧空气开关能够及时动作跳闸,从而切断PT由低压侧向高压侧返充电时产生的励磁电流,可以有效避免人身伤亡和设备损坏事故。
5(4运行人员在母线倒闸操作时,停母线前,先断开停电母线PT二次侧空气开关,测量停电母线PT二次负荷侧电压是否为零,如果电压显示到零,则说明电压二次回路切换正常,I、II母PT二次回路电压没有并联,可以进行母线停电操作。否则,则说明PT二次回路电压存在并联,应查明原因并处理,故障消除后再进行操作。
5(5加强对设备母线侧刀闸辅助接点的检查维护,重点检查接触部分,检查接点接触良好。母线侧刀闸辅助接点作为电压切换装置的启动接点,其动作正确性,对于二次设备能否正确采样到相对应的一次设备的状态和
电气量至关重要。尤其对于失灵保护、母差保护而言,如果母线侧刀闸辅助接点不能正确动作,其后果将是极其严重的。
强对电压并列的中间继电器检查与维护。保证中间继电器在断 5(6加
电时应保证可靠失磁复归。同时, 其触点容量应保证在电压回路故障通过短路电流时,不致发生粘连现象,以防止造成通过电压互感器二次侧向一次侧母线反充电。
5.7完善电压切换继电器监视回路。当两组电压互感器二次电压切换继电器,出现同时动作或同时失磁时,要发出报警信号。
6 结束语
本文对一起典型的因母线刀闸辅助接点故障,造成PT二次侧非正常并列,将二次电压返送到一次侧,导致电压切换插件烧毁事故的起因、经过、原因进行了详细的分析,并提出了可行的防范措施。电压切换回路虽然原理简单,但只有在平时运行中切实加强检查与维护,改进相关技术,才能从根本上防止类似事故的再次发生,保证保护装置安全可靠
工作。
参考文献
[1]朱宝林编。变电运行值班技能考核问答 北京:中国电力出版社,2008
[2]张全元主编。变电运行现场技术问答 北京:中国电力出版社,2003
[3]国家电力调度通信中心 编。电力系统继电保护使用技术问答(第二版)[J].北京:中国电力出版社,1999: 109-119.
作者简介:
1979,大学本科,变电工程师,曾从事变电运行及继电保护 王一波,
工作;
区洪斐, 1966,运行技师,主要从事变电运行工作。
图1 一次接线情况
图2220kV旁路CZX-12型操作箱电压切换插件内部回路
范文五:倒闸操作引起220KV母线PT二次交流失压的原因分析及控制措施
倒闸操作引起 220kV 母线 PT 二次交流失压的原因分析及控制措施
摘要 :220kV ××变电站在母线停电倒闸操作过程中 , 发生保护装置电压切换插件烧毁故障 , 针对故障情况 , 从运行技术和管理方面进行分析探讨 , 从中找出故障原因和防范措施。
关键词 : 电气操作;电压切换插件烧毁;二次交流失压;防范措施
0前言
×月×日。运行人员在进行 220kV 母线停电倒闸操作过程中,发生了母线二次电压失压的故 障。通过对故障情况进行综合分析,找出故障的原因,总结事故处理经过以及设备现场运行 情况,提出了有效的防范措施。
1事故前运行方式
220kV ××变电站 220kV 母线主接线方式为双母带旁路。正常情况下, 220kV母联 2012开关 合闸运行; 220kV 1M母线带 1M 母线 221PT 、 #1主变压器变高 2201开关、 #3主变压器变高 2203开关、丹雷甲线 2868开关、雷平甲线 2374开关在运行, 220kV旁路 2030开关热备用 于 220kV 1M; 220kV 2M母线带 2M 母线 222PT 、 #2主变压器变高 2202开关、丹雷乙线 2869开关、雷平乙线 2375开关在运行,双母线并列运行。 (接线情况见 图 1一次接线图)
2 故障经过
*月 *日,运行值班人员进行 220kV I 母停电操作,当将 220kV I 母负荷均倒换至 II 母后,断 开母联 2012开关时, 220kV 旁路电压切换插件冒烟烧毁 , 220kVII 母 PT 二次电压失压。中央 信号控制屏 “掉牌未复归” 、 “ 220kV 录波器” 光字牌亮, 220kV 2M 母线电压表电压异常; 220kV 线路控制屏“呼唤值班”光字牌亮、 220kV 母联控制屏:“ 220kV 母差保护交直流电压消失” 光字牌亮, “主变运行异常” “主变高侧 PT 回路断线” 、 “安稳装置交直流电压消失” 、 220kV 线路 PT 断线告警。
故障导致运行中的 220kVII 母所有保护及安全自动装置无法采样电压,失去电压判据,严重 影响继电保护装置动作的可靠性和准确性,危及设备的安全运行。
3 原因分析
对故障现象和电压切换装置插件损坏的部位和程度分析后初步认为,电压切换装置插件烧毁 及 PT 二次失压的主要原因是 220kV I 、 II 母电压二次回路存在环路。在母线停电操作时,断 开母联 2012开关后, 220kV I母本应失电,但是由于 I 、 II 母 PT 电压二次回路存在环路, 220kVII 母 PT 二次回路电压通过环路引入到 220kV I母电压小母线,又通过 I 母 PT 返送到 220kV I母上,即 220kVII 母二次回路电压通过环路由 I 母 PT 低压二次侧向一次侧反充电, 瞬间产生很大的励磁电流,从而烧毁部分保护装置的电压切换插件及损坏 PT 二次回路。
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